摘要:簡要介紹了錢清發(fā)電廠 1 號機(jī)在啟動調(diào)試中交流潤滑油泵、工業(yè)水泵發(fā)生倒轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的原因,并提出了改進(jìn)的方法。
錢清第一發(fā)電廠 1 號機(jī) 1999 年年初開始安裝,同年 7 月進(jìn)入試運(yùn)轉(zhuǎn)。在試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)處于備用狀態(tài)的交流潤滑油泵、工業(yè)水泵發(fā)生倒轉(zhuǎn)。對機(jī)組的安全運(yùn)行造成很大的威脅。
從現(xiàn)象看,泵倒轉(zhuǎn)肯定是有流體從出口處倒入泵內(nèi)。因此可以判定泵出口止回閥關(guān)閉不嚴(yán)。于是工作人員用榔頭撞擊出口止回閥,才消除了交流潤滑油泵、工業(yè)水泵倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。但這不能解決根本問題。
本工程交流潤滑油泵、工業(yè)水泵出口均采用 H42-H 型升降止回閥,全是新裝的。按慣例,新裝閥門泄漏應(yīng)由閥門制造廠負(fù)責(zé)更換或改用其它型號閥門:更換原型號閥門不一定能保證不泄漏。改用其它型號閥門,因閥門長短不一樣,油管要作相應(yīng)的變化。這有很大難度(因油管油循環(huán)己合格)。
權(quán)衡得失,最好的辦法是解體 H42-H 升降式止回閥,找出泄漏原因,提出改進(jìn)方法。
首先解體了工業(yè)水泵出口止回閥,發(fā)現(xiàn)兩大缺陷,見圖 1。
圖 1 改進(jìn)前的閥門
(1)銅套處圖紙尺寸為 26mm,但實(shí)際尺寸為 14mm。因銅套厚度尺寸小,不能保持閥芯在銅套內(nèi)與閥座的垂直度一致。
(2)銅套與閥芯(上部)間隙(單側(cè))太大,s=1mm。
由于以上兩大缺陷,在停泵后造成閥芯在銅套內(nèi)位置偏移(不垂直),母管處的流體從閥座處漏入泵,造成水、油泵倒轉(zhuǎn)。
針對上述缺陷,對 H42-H 升降式止回閥進(jìn)行改進(jìn),見圖 2。
圖 2 改進(jìn)后的閥門
設(shè)法取出原有銅套,重新加工 1 只銅套,銅套厚度為 50mm,與閥芯(上部)間隙(單側(cè))為 0.5mm。經(jīng)這樣處理后,就可以保持閥芯與閥座的垂直度,同時(shí)閥芯(上部)不會在銅套內(nèi)偏移。
H42-H 型升降式止回閥經(jīng)過這樣改進(jìn)后,重新裝復(fù),再也沒有發(fā)生水泵倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。對另兩臺工業(yè)水泵、油泵出口止回閥都作了相同的處理,都取得了滿意的結(jié)果。
經(jīng)典應(yīng)用
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